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质量大反思工作总结发言稿

发布时间:2021-11-07 09:52:33 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文

按照总部****关于开展质量大讨论活动计划的要求,结合***部门的工作实际,对照活动确定的质量检查重点内容和要求,认真组织讨论,梳理了***部门在质量安全管理中存在的问题。通过讨论,使我们进一步认识到了自己在质量安全管理工作中存在的问题,同时也深刻认识到了这些问题对我们公司产品质量的的严重危害性,认识到,在今后的工作中,只有全面落实各项规章制度,加强车间质量安全工作管理,才能确保设备稳定可靠、安全生产,才能杜绝影响质量的事故发生。

转炉区域:

一、转炉区域主要存在的质量问题与原因分析

1、钢水成份不合

排除操作失误因素外,也有一些设备问题。比如主皮带三通分料器备件问题导致漏料混料的问题;炉后汇总斗插板阀卡阻导致合金加料不及时等问题。称量设备未及时比对等。

2、真空度反弹

RH真空度反弹,大体是由以下因素导致:

1) 密封问题。密封烧坏,密封未均匀压实;真空槽吸渣结壳,或汽冷器未及时清灰影响密封效果。移动弯头密封圈松脱等

2) 真空泵壳内积灰结壳,造成真空抽气能力下降。

3) 冷凝器腐蚀,产生漏气点,造成真空短路,真空抽不下来。

3、钢包底吹故障。底吹漏气、钢包落偏、蘑菇头损坏等

4、各类故障或事故,破坏正常的组产节奏,导致浇铸降拉速或断浇。

如单工位LF炉钢包车时而出现开不出的故障,往往导致节奏偏紧。

再如RH旋转溜管轴承时而卡阻,导致真空槽更换超时等。

5、其他还有:铁水称量系统称量精度、称量在线检测,及时判断称量系统精度。转炉区域合金称量系统、加铝粒装置必须定期比对;LF炉喂丝机系统按照规定定期比对;RH真空系统、vd真空系统的真空泵管道清灰及时清理等。

二、针对问题所制定的对策:

1,狠抓检修质量,以及检修过程控制,确保检修后设备能平稳运行。

2,抓好检修模型的落实。定期更换易损件,变被动枪修为预防性检修,把事故消灭的萌芽状态。定期加油润滑、定期检查更换设备防护等。

3,制订专门的检修维护规定或规程,坚决贯彻执行。推进标准化管理。

4,针对每一起事故认真分析,制定防范措施,避免事故重复发生。

5,对重复性故障或事故,制定技改措施,并积极落实。

浇铸区域:

一、浇铸区域存在的质量影响点

浇铸设备系统经过几年生产的不断改进,消除了很多质量影响点,下面梳理目前仍存在的几点问题

1、大包水口点动盒的修复质量不过关,发生线头脱落导致的水口烧氧事故

2、结晶器液位检测探头内部晶体自然老化,降低检测精度

3、激光定尺系统故障率较高

4、移钢机落坯摆动造成的喷号偏斜

5、离线结晶器总成维修质量的稳定性,偶尔还有结晶器法兰漏水等现象;

6、火切切割断面质量部分钢种还不是很好,不能很好满足客户要求;

二、针对问题的处理措施

1、下线的点动盒及时修复,做好台账,跟踪到人,同时委托机动科联系是否有做成套备件的厂家。

2、利用机会费用申报新探头备件,预防性更换

3、督促作业区对激光定尺附近区域跑冒滴漏的整改,同时分厂人工割坯时旁站,指导避开激光定尺附近区域。

4、在喷号巡检时增加落坯位置的观察,及时利用检修调整入口导轨,同时督促分厂及时清理辊面、导轨的积渣。

5、离线结晶器维修标准化作业,做好足辊总成的校弧工作;

6、火切机按照周期进行离线大修,提升火切机的切割稳定性;

粗轧区域:

一、粗轧区域存在的质量影响点

1、红送节奏慢,故障率高;

2、加热炉前测长不准;

3、开坯机压下控制有缺陷,辊缝偶尔跳动,影响钢坯轧制;

4、打号机打号不清晰、漏打;

5、物料跟踪信息传输不完善,偶有丢失信息情况;

二、针对问题的处理措施

1、建议红送辊道改为变频控制,并提高辊道速度。钢坯提升机机械结构改造,减少等待时间;

2、建立加热炉前测长系统。此项正在进行,目前设备安装已经完成,正在修改测量程序;

3、寻求设计院支持,进行压下系统改造;

4、以重点设备特护方式,每天进行跟踪设备运行情况,及时利用换辊、换锯片时间进行检查清理;

5、持续进行跟踪,找偶尔发生丢号的原因,不断改进控制程序,力争做到丢失率0%;

精轧区域:

精轧从投产以来,设备问题陆续暴露出来了,主要质量疑难问题如下:

1、4#飞剪位置环故障,生产80以上大规格时,飞剪挂大小飞轮加配重,飞剪容易报位置环故障。解决措施,联系总部华阳对飞剪的机械设备进行检测,邀请普瑞特的机械技术人员前来提供技术支持,排查机械是否正常;机械排查完后,总部自动化再次对传动参数进行优化,试验产生80规格时,只挂大飞轮,看是否满足生产;最后邀请普瑞特的电气技术人员前来提供技术支持,彻底解决飞剪的问题。

2、南北冷床不同步故障。改变冷床的控制方式,采用主从控制,自从改造以来,两个冷床运行稳定,后期继续效果跟踪。

3、精整后区的冷检信号不准,影响后区自动。对后区反射式冷检进行更换,采用对射式冷检提高检测精度,保证后区稳定运行。

通过车间内部对质量相关设备影响点的梳理和讨论,暴露出我们对设备质量管理工作中还存在诸多认识上的不足,工作上的不深入,管理制度落实上的不到位,执行力还不够。对于暴露的问题都需要自己认真审视,并注意在今后的工作中积极采取措施,认真加以改正。我们将从以下几个方面进行大整改。

1、是更抓制度落实,现在我们不缺制度、规定,缺的是百分百的落实它,践行它,并在执行的过程中发现不足,逐渐完善它,使得制度更贴近我们的生产实际,可操作性更强,同时使我们的点检员接受它,在工作过程自觉的执行、贯彻它。

2、积极开展各种设备质量改善活动,活动不在多,而在于真正实现活动所以获得的预期效果,如每个作业区、组都在开展的QC活动,每月定期开展的设备隐患检查整改活动,对典型设备重复性故障积极开展单点课的培训活动,使得四班运行人人都知道如何处理,对于新员工开展师傅传、帮、带徒弟活动,手把手的教会徒弟现场常见设备故障的处理等等,通过扎扎实实开展类似的基层设备小改善、小革新活动,提高设备稳定性。

3、强化管理执行力,我们要改变过去重布置,轻落实,疲于应付的不好的工作风气,策划的再好,布置的再全部,会议开的时间再长,没有落实,没有执行,工作效率都是零,我们营造良好的氛围,增强职工遵章守纪自觉性,通过不断对整改的问题检查,避免应付整改、整而不改的现象发生,促使职工把执行作为一种工作习惯,不断坚持。

4、加大现场设备技改,不断提升设备的稳定性,针对各条生产线暴露出来的缺陷和隐患,化大为小,化繁为简,组织机械、电气、液压等各专业一起探讨解决方案,逐个击破,争取方案全面有效,努力减少重复性设备故障的发生,对部分难点问题,积极争取自动化公司、设计院等外部专业技术力量现场共同探讨解决方案。通过车间内部技术力量和部门、外部专业技术量的结合,多措并举,将现场各种设备隐患、故障消灭在萌芽状态,全面保障设备稳定、可靠,为****产品质量稳定提高设备保障。

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